近日,公司一邊做好抗疫工作,一邊積極組織生產。在公司領導的大力支持下,經過研發中心及唐山德龍技術人員的悉心指導,5月8日,煉鋼廠三車間成功試煉70S-6鋼種!這振奮人心的好消息是公司“抗疫保生產”大戰的一個喜訊,是煉鋼人不畏艱難、勇往直前的體現,也是夜以繼日、辛勤付出的成果。 一、準備充分部署全面 為了做好此次品種鋼生產組織,5月6日,煉鋼廠召開70S-6鋼種產前準備會,公司常務副總經理唐秀東、副總經理董祖軍、研發中心主任侯海彬、煉鋼廠廠長吳建華、唐山德龍技術人員等相關人員參加。車間焊絲鋼生產各小組組長進行匯報,與會領導從信息傳遞、條件創造、工藝執行、事故控制、班組層次作用發揮等方面給出指導性建議,以便車間70S-6鋼種生產方案進一步細化和完善。 按公司和廠部領導安排,為保證高標準完成,車間主任王桂省第一時間組織內部相關科段長召開產前動員會,要求車間各科室、工段在思想上高度重視此項工作,要克服疫情困難,對人員調配、原材物料準備做出詳細部署,新投入物料提前摸索數據,所有工序認真總結以往生產經驗,結合研發中心和廠部技術科共同制定焊絲鋼生產過程監控方案,進行班組培訓,分工序設立5個組長進行過程管理,安排專人數據跟蹤,執行問責制、產前匯簽制度等具體措施。 二、生產過程密切管控 5月7日,車間白班開始組織生產,按既定計劃產前一小時執行匯簽,從設備狀態、物料準備、工器具準備、人員安排等各項目逐項簽字確認。 為確保工藝技術標準落地、標準執行到位,車間轉爐工序組長張文明,精煉工序組長王桂省,設備工序組長湯志國,連鑄和生產準備工序組長闞秀財,生產組織工序組長姚志富按工序點位各就各位,研發中心、廠部科室負責人、德龍人員也到現場進行指導,嚴格按冶煉工藝技術標準和過程管控方案從鐵水、廢鋼加入、槍位操作、溫度控制、脫氧合金化、精煉造渣、成分微調、連鑄配水、要溫、拉速控制、鋼包周轉等逐項目、逐點位對過程操作監督、指導。同時在冶煉過程中,強化組長和段長之間信息溝通,密切聯系,對異常情況及時溝通、處理。上下聯動,上道工序及時將信息準確傳遞給下道工序,給下道工序操作提供準確數據依據;下道工序將結果反饋回上道工序,指導上道工序進行操作調整。整個生產環節,各小組組長針對現場細節虛心向德龍人員請教,他們也毫不保留地進行解答,指出問題點并提供參考意見。 通過以上各項舉措,本次70S-6鋼種冶煉至8日凌晨5點多完成,連續生產22爐70S-6鋼種,國標合格率100%,內控合格率90.91%,這標志著本次冶煉任務圓滿完成。 三、總結分析固化經驗 70S-6鋼種冶煉成功后,車間及時總結、分析,所有小組人員建立了70S-6鋼種冶煉數據統計系統,按工序逐爐次對數據和生產過程進行系統分析,認真總結并探討了改進點位,有針對性地制定應對措施,并將好的經驗納入標準,進行固化。 5月8日下午3:00,公司再次組織召開總結分析會,公司常務副總經理唐秀東、副總經理董祖軍、公司總工程師王儉參加。車間和廠部領導對本次70S-6鋼種生產進行匯報;其中重點對現場操作細節進行剖析,并結合現場問題又完善了8項具體措施,唐山德龍技術人員針對錳成分控制給出指導性建議。王儉重點強調完善質量體系和標準化控制;董祖軍要求差異要重點研究,找到解決方法并改進;唐秀東首先向煉鋼廠三車間表示了祝賀。同時指出,品種開發是長期工程,要學會不斷總結,不斷進步;對本次冶煉后道工序安排進行跟蹤;針對不同用戶建立不同需求標準;生產組織過程中強調班組重要性,以焊絲鋼模式帶動所有鋼種生產精準控制,提高管理水平和操作技能,確保公司品種鋼開發工作不斷取得進步。 在公司上下有序推進抗疫和生產兩手抓、兩手硬的關鍵時刻,煉鋼廠三車間試煉70S-6鋼種生產成功,給全員增強了動力和信心!積力之所舉,則無不勝也。下一步,公司將繼續全力以赴、主動作為,在抓好生產抗疫的同時,努力做成做優公司品種鋼新品,進一步促進公司品牌建設。 |